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Tipo de Material: bachelorThesis
Título : Optimización del control de envases plásticos en la empresa Selqui.
Autor : Calero Riera, Marjori Yadira
Salazar Tixilema, Cristian Javier
Director de Tesis: Quinchimbla Pisuña, Freddy Eduardo
Descriptores: AUTOMATIZACIÓN
CONTROL DE CALIDAD
TIEMPO
PRODUCCIÓN
Fecha de publicación : ago-2023
Ciudad: Editorial: Ecuador. Latacunga. Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)
Citación : Calero Riera Marjori Yadira, Salazar Tixilema Cristian Javier (2023); Optimización del control de envases plásticos en la empresa Selqui. UTC. Latacunga. 154 p.
metadata.dc.format.extent: 154 páginas
Resumen : La finalidad del proyecto se enfocó en la optimización de una máquina comprobadora de fugas que no se encontraba operativa, aplicando el primer y segundo nivel de la pirámide de automatización, se consiguió así una mejora en el control de calidad de envases plásticos aplicando el método diferencial de presión y la implementación de un sistema de conteo automático de los envases aprobados. Para ello se determinó el estado inicial de los sistemas existentes en la máquina y se documentó cada elemento por medio de pruebas eléctricas y neumáticas. De esta manera se tomó la decisión de reutilizar o adquirir nuevos elementos que ayuden con el cumplimiento de la operatividad de la máquina. Se obtuvo que el 68,75 % de los elementos se podían reutilizar y se tuvo que adquirir el 31,25 % de elementos. Sin embargo, para el sistema de conteo fue necesario adquirir el 100 % de los elementos. Se realizó la automatización del proceso de comprobación de fugas y se implementó un sistema de conteo automático con la ayuda de un controlador lógico programable (PLC) de la marca SPECTRA que incluye un panel HMI que ayuda al operario a modificar los tiempos con respecto al tamaño de envase que se vaya a comprobar. Todo el proceso implicó el montaje de los elementos reutilizados y adquiridos en base a los diagramas de conexión, para desarrollar la programación. Al finalizar la automatización se realizaron pruebas con envases de 200 ml donde la máquina tiene una capacidad productiva de diseño de 383 envases por hora y el tiempo de comprobación con relación a una inspección visual se redujo en 9,57 %. En los envases de 250 ml su capacidad productiva por diseño es de 353 envases por hora y el tiempo de comprobación con relación a una inspección visual se redujo en 12,96 %. Finalmente, para envases de 300 ml la máquina posee una capacidad productiva de diseño de 327 envases por hora y el tiempo de comprobación con relación a una inspección visual se redujo en 12,34 %. Así mismo, para garantizar el control de calidad se realizaron pruebas de inspección visual de un lote de envases, en las que hubo 20 envases no conforme. Y el mismo lote de envases comprobados por la máquina presentaron 46 envases no conformes, más de la mitad en relación a la inspección visual, garantizando así una máquina confiable y segura. El sistema de conteo automático eliminó en un 100 % los errores de conteo realizados de forma manual, enviando la cantidad exacta de envases aprobados por paca.
Descripción : The purpose of the project was focused to optimize an inoperative leak detection machine, applying first and second levels of automation pyramid. This resulted in an improvement quality control of plastic containers by differential pressure method and implementing an automatic counting system for approved containers. To achieve this, initial state of existing systems in the machine was determined, and each element was documented through electrical and pneumatic tests. In this way, the decision to reuse was made or acquire new elements to help achieve machine operability. It was found that 68.75% of the elements could be reused, and 31.25% of elements needed to be acquired. However, for the counting system, it was necessary to acquire 100% of the elements. Automation leak detection process was carried out, and an automatic counting system was implemented with the help of a programmable logic controller (PLC) SPECTRA brand, which includes an HMI panel that assists to the operator modifying times according to container size. The entire process involved assembly of reused and acquired elements based on connection diagrams to develop programming. After completing automation, tests were conducted with 200 ml containers, where machine had a design production capacity of 383 containers per hour, and inspection time compared to visual inspection was reduced by 9.57%. For 250 ml containers, the design production capacity was 353 containers per hour, and the inspection time compared to visual inspection was reduced by 12.96%. Finally, for 300 ml containers, the machine had a design production capacity of 327 containers per hour, and inspection time compared to visual inspection was reduced by 12.34%. Similarly, to ensure quality control, visual inspection tests were conducted on a batch of containers, in which there were 20 non-conforming containers. The same batch of containers tested by the machine showed 46 non-conforming containers, more than half compared to visual inspection, thus ensuring a reliable and safe machine. The automatic counting system eliminated 100% of manual counting errors, sending the exact quantity of approved containers per batch.
Aparece en las colecciones: Tesis - Ingeniería en Industrial

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