Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6726
Tipo de Material: bachelorThesis
Título : Análisis y mejora de los procesos del taller de Ingeniería Industrial en ADELCA Aloag.
Autor : Paute Laguatásig, Francisco Javier
Segovia Vizuete, Jaime Bladimir
Director de Tesis: Espín Beltrán, Cristian Xavier
Descriptores: Industrial
Fundidción
Fecha de publicación : feb-2020
Ciudad: Editorial: Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias de la Ingeniería y A plicadas.
Citación : Paute Laguatásig. F.J. (2020) Análisis y mejora de los procesos del taller de Ingeniería Industrial en ADELCA Aloag. U.T.C.Latacunga. 100 p.
metadata.dc.format.extent: 100 páginas
Resumen : La empresa Adelca Aloag dedicada a la fundición y procesamiento del acero, cuenta con áreas especializadas para brindar apoyo dentro de las mismas, siendo el taller de ingeniería industrial un área que colabora horizontalmente con todos los departamentos de la fundidora para planificar, diseñar, implantar y operar eficientemente los trabajos integradas por personas, materiales y herramientas con la finalidad de evitar demoras en los procesos de fabricación y mantenimiento de piezas dentro del taller y poder asegurar el mejor desempeño de sistemas relacionados con la producción de acero. El taller cuenta con 3 macroprocesos: mantenimiento, fabricaciones y proyectos, los mismos que son el objetivo principal de esta investigación para analizar los procesos del taller, mediante la aplicación de herramientas de diagnóstico que permitan determinar el estado actual y establecer mejoras. Con la aplicación del método inductivo y analítico nos permiten partir desde el análisis de la base de datos de los años 2018, 2019 y con la aplicación de herramientas de diagnóstico: gráficos estadísticos, diagrama causa - efecto, diagrama de Pareto, diagrama de procesos y método de Montecarlo; por consiguiente da como resultados que el taller fue 43% más productivo en el año 2018 a razón del 2019, esto se debe a que en este año el taller se dedicó más a las actividades de mantenimiento siendo la más critica la reparación de paneles con la causa más frecuente la fatiga de material (cambios drásticos de temperatura) realizando una predicción a través del método de Montecarlo de 32 fallas para el presente año 2020, por otra parte, se reduce en un 34% el tiempo de fabricación del tundish, todo lo detallado en esta investigación permite la toma de decisiones y proponer mejoras para un futuro de esta importante área dentro de la fundidora.
Descripción : The company Adelca Aloag carries out smelting and processing of steel activities; it has specialized areas to provide support to different departments. The industrial engineering workshop is considered an area that collaborates horizontally with all the departments of the smelter to plan, design, implement and efficiently operate the assignments that require people, materials and tools to avoid delays in the manufacturing and maintenance for parts and to ensure the best performance of systems related to steel production. The workshop has 3 macro processes: maintenance, manufactures, and projects. The main objective of this research is to analyze the processes of the workshop through the application of diagnostic tools to determine the current state and set improvements. The use of inductive and analytical method allows the researchers to start from the analysis of the database from 2018 and 2019 years as well as the application of diagnostic tools: statistical graphs, cause and effect diagram, Pareto diagram, process diagram, and Montecarlo method. Therefore, the results showed the workshop was 43% more productive in 2018 that differs from 2019 because during the second year the workshop was mainly dedicated to maintenance activities being the most critical the repair of panels with fatigue material as the most frequent cause (drastic temperature changes) after that a prediction through the Monte Carlo method of 32 faults for the present year 2020 was made; on the other hand, the time of manufacture of Tundish is reduced by 34%. All detail in this research allows taking decisions to propose improvements for the future of this important area within the smelter.
Aparece en las colecciones: Tesis - Ingeniería en Industrial

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
T-001513.pdf3,48 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons